焦化二厂煤焦车间王博大学学的电子商务专业,是个地道的门外汉。刚毕业的他却选择进入了煤焦行业,经过了10年的摸爬滚打,已变身为骨干员工。自2017年进入阳光大门,认真工作的他扎根现场,仅去年就参与工艺改造35项,有12项获得公司优秀提案,被公司评为科技创新能手。
去年5月,配煤计量皮带秤在运行过程中,因湿煤粘在皮带上造成配煤计量误差,影响配煤质量。在校正过程中,需停机清理湿煤,费时费力。他立即将情况汇报给谷冬冬、张军卫和检修队队长任飞飞。
通过现场分析,四人一致认为安装清扫器可一举解决问题。以前安装的固定式清扫器,效果不佳。王博转念一想,可以在皮带秤上安装可调节式的弹簧清扫器,员工可根据皮带上沾煤量,自行调节清扫器高低。检修队员工便在现场量尺寸,着手自制弹簧清扫器。第一个清扫器达到了预期效果,他们又马不停蹄地自制了11个。
去年6月,他在巡检时发现员工站在焦九皮带的平台上,用倒链倒翻板,安全系数低。于是,他对焦四机头翻板进行改造,将翻板抬高至焦四机头溜槽口,增加了液压装置。员工通过液压推杆,3分钟就可完成倒翻板,从而消除了安全隐患,保证员工操作安全。同时,他还把以前回转上煤的U型支架改为平支架,在中间位置安装活动刮板,可以在两边上煤的同时,中间也能上煤,有效的利用了库存空间。